某電廠2x600MW超臨界空冷機組鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的HG-1930/25.4-HM2型超臨界壓力直流鍋爐,設(shè)計煤種為內(nèi)蒙古白音華褐煤。為掌握鍋爐運行特性、優(yōu)化鍋爐運行參數(shù)、提高鍋爐熱效率、降低機組能耗及NOx排放量,進行了鍋爐的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗。
1設(shè)備概述鍋爐為一次中間再熱、單爐膛平衡通風、n型布置、前后墻對沖旋流燃燒方式、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、緊身封閉、固態(tài)排渣煤粉爐。設(shè)計煤種為褐煤,設(shè)計燃料特性如表1所示。鍋爐爐膛四周為全焊式膜式水冷壁,由下部螺旋盤繞上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁2種不同的結(jié)構(gòu)組成,兩者由過渡水冷壁和混合集箱轉(zhuǎn)換連接。過熱器受熱面由四部分組成,第一部分為頂棚及后豎井煙道四壁及后豎井分隔墻;第二部分是布置在尾部豎井后煙道內(nèi)的低溫過熱器;第三部分是位于爐膛上部的屏式過熱器;第四部分是位于折焰角上方的高溫過熱器。
過熱器的蒸汽溫度由燃料/給水比和兩級噴水減溫控制。再熱汽溫通過尾部煙氣擋板進行調(diào)節(jié),同時在低再進口布置事故噴水作為事故狀態(tài)下調(diào)節(jié)手表1設(shè)計燃料特性參數(shù)設(shè)計煤種校核煤種收到基碳含量Ca/%40.2535.23收到基氫含量Ha/%3.282.69收到基氧含量/%9.748.65收到基氮含量N/%0.710.63收到基硫含量Sar/%0.430.68收到基灰分人%15.9919.12收到基水分Mar/%29.6033.00干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf/%47.9746.91收到基低位發(fā)熱量Qnet,/表2鍋爐主要設(shè)計參數(shù)項別BMCRBRL過熱器出口流量/(fh-1)19301828.9再熱器出口流量/(fh-1)57.954.9過熱器二級噴水量/(fh-1)57.954.9過熱器出口壓力/MPa25.425.27再熱器出口壓力/MPa4.264.06過熱器出口蒸汽溫度/C571571再熱器出口蒸汽溫度/C569569給水溫度/C281.1277.6空氣預熱器出口一次風溫/C395393空氣預熱器出口二次風溫/C371370空氣預熱器進口煙溫/C416413空氣預熱器出口煙溫/C140138計算燃料消耗量/ /二5茺榷機1負說/MW排煙溫度標定試驗結(jié)果段。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表2所示。
鍋爐采用正壓冷一次風機直吹式制粉系統(tǒng),共配備7臺MPS225HP-n型中速磨煤機(6臺運行,1臺備用)。前后墻對沖布置35只低NOx軸向旋流燃燒器,前墻布置4層,后墻布置3層,每層布置5只。在煤粉燃燒器的上方前、后、兩側(cè)墻各布置1層燃盡風,前、后墻每層有5個風口,兩側(cè)墻每層有3個風口。煤粉燃燒器配風分為中心風、一次風、內(nèi)二次風和外二次風。內(nèi)、外二次風均為旋流,內(nèi)二次風風量通過手柄調(diào)節(jié)套筒位置進行調(diào)節(jié),內(nèi)二次風旋流強度通過旋流器拉桿進行調(diào)節(jié)。外二次風通過調(diào)節(jié)葉片角度進行旋流強度調(diào)節(jié)。各層燃燒器總風量的調(diào)節(jié)通過風箱入口風門執(zhí)行器來實現(xiàn)。
2燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗及分析試驗期間煤質(zhì)穩(wěn)定,煤種接近設(shè)計煤種,設(shè)計煤粉細度為35%.調(diào)整前鍋爐熱效率約為92.7%.試驗開始前,首先對氧量和排煙溫度進行標定。
2.1氧量和排煙溫度標定試驗省煤器出口裝有4塊氧量表,每側(cè)2塊。鍋爐運行氧量取兩側(cè)氧量的平均值。氧量標定試驗共進和600MW負荷下進行,試驗結(jié)果如所示。可見DCS顯示氧量比實測值偏小,DCS運行氧量比實測值平均偏低0.46個百分點。
排煙溫度標定試驗共進行了4種工況,試驗結(jié)果如所示??梢奃CS顯示平均排煙溫度比實測平均值偏高,各工況下平均偏高3.8 2.2―次風調(diào)平試驗鍋爐一次風管道風速偏差過大將導致爐內(nèi)的熱負荷分布嚴重不均,導致爐膛結(jié)焦或鍋爐水冷壁超溫。試驗期間,磨出力為60t/h,磨入口一次風量為120t/h,磨出口溫度為60C以上。調(diào)整前B、C、D磨出口一次風速偏差稍大,均在10%以上。
燃燒器風速偏差過大將給爐內(nèi)空氣動力場造成很大影響,使爐內(nèi)熱負荷分布不均,對煤粉燃燒不利。
通過熱態(tài)一次風速調(diào)平,磨出口各一次風粉管道風速偏差均在5%以內(nèi)。
2.3磨分離器擋板特性及通風特性試驗磨分離器擋板特性試驗在D磨進行,試驗期間給煤量為60t/h,一次風量為120t/h,試驗結(jié)果如所示??梢婋S著分離器擋板開度增大,煤粉逐漸變粗。當分離器擋板開度由50%增至70%時,煤粉細度及90由29.煤粉細度與分離器擋板開度關(guān)系次著s進氧量對鍋爐效率影響試驗結(jié)果%/講菜備連煤粉細度與一次風量關(guān)系燃盡風開度對鍋爐效率及NOx濃度影響31.03A.可見,隨著分離器擋板開度增大,煤粉逐漸變粗,但磨煤機電流逐漸下降。
磨煤機一次風量與煤粉細度關(guān)系試驗選擇在C磨進行,試驗期間給煤量為60t/h,分離器擋板開度為60%,試驗結(jié)果如所示??梢婋S著一次風量的增加,煤粉逐漸變粗。當一次風量由110t/h增至130t/h時,煤粉細度及9.由35.給煤量為60t/h,一次風量為120t/h,分離器擋板開度為60%時,A、B、C、D、E、F、G磨煤粉細度如表3所示。
表3煤粉細度匯總磨煤機2.4最佳氧量調(diào)整試驗變氧量試驗在600MW負荷下進行3種工況試驗,鍋爐氧量分別控制在2.7%、3.1%和3.5%下運行,試驗結(jié)果如所示??梢婋S氧量降低,鍋爐熱效率增大。當氧量由3.5%降至2.7%時,排煙熱損失由6. 357%降至6.045%,而固體未全燃燒熱損失由0.041%增至0.13%,排煙熱損失減小的幅度大于固體未全燃燒熱損失增大的幅度,因此當氧量由3.5%減至2.7%時,鍋爐熱效率提高0.25個百分點。另外,氧量為2.7%的送引風機廠用電率比氧量為3.5%時低0.086個百分點。由于燃燒器采用沿爐膛高度方向的分級燃燒方式,爐膛出口過量空氣系數(shù)在設(shè)計值時,主燃燒器區(qū)域的過量空氣系數(shù)小于1,因此如果氧量過低,水冷壁容易產(chǎn)生高溫腐蝕。綜合考慮水冷壁的安全性及鍋爐熱效率隨氧量的變化規(guī)律,額定負荷時鍋爐運行氧量應在3.0%左右,此時鍋爐熱效率為93.2%左右。2.5最佳燃盡風量調(diào)整試驗變?nèi)急M風量試驗在600MW負荷下進行3種工況試驗,試驗結(jié)果如所示。可見在鍋爐氧量不變的條件下,隨著燃盡風量增加,鍋爐效率逐漸降低,鍋爐煙氣中NOx含量也逐漸降低。燃盡風擋板開度由50%增至100%時,鍋爐效率由93. 20%降至93.00%,煙氣NOx含量由431.9mg/Nm3降至331.3以8川以3(折算到6%02)。當燃盡風擋板開度為75%時,鍋爐效率為93.15%,煙氣NOx含量為385.1mg/Nm3.當燃盡風擋板開度由50%增至100%時,屏過出口壁溫平均值降低6.9°C,另外水冷壁出口壁溫(下轉(zhuǎn)第41頁)W¥。北京:中國電力出林文孚,胡燕。單元機組自動控制技術(shù)(第二版北京:中國電力出版社,2008.陳鴻偉,許振宇。鍋爐汽包水位影響因素分析。電站系王晉一。自然循環(huán)鍋爐汽包水位的變化及控制。東北電麻紅寶,浦龍海。鍋爐汽包水位測量誤差分析及技術(shù)措施?,F(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2012,40(5):38-39.唐權(quán)利,張仰恒,王偉。300MW鍋爐汽包水位保護動作分析及措施。東北電力技術(shù),2012,33(3):44-46.黎兵,李夔寧。汽包鍋爐串級三沖量給水控制系統(tǒng)的MATLAB仿真。東北電力技術(shù),2006,袁俊文(1982―),男,碩士,助理工程師,主要從事電力熱工調(diào)試和鍋爐燃燒優(yōu)化方面的工作。
?。?014-04(上接第38頁)降低3.2°C.因此,增加燃盡風量,屏式過熱器附近煙溫明顯降低,當受熱面內(nèi)介質(zhì)溫度保持不變時,屏式過熱器壁溫將降低。綜合考慮鍋爐效率、NOx排放濃度和屏過壁溫,燃盡風擋板開度在75%左右最佳。
3結(jié)束語本文針對某電廠600MW空冷機組進行了燃燒優(yōu)化試驗研究。調(diào)整前鍋爐熱效率為92.7%,通過燃燒調(diào)整,鍋爐熱效率提高0.45個百分點,調(diào)整后鍋爐熱效率在93.15%以上,機組能耗明顯降低,鍋爐運行穩(wěn)定。
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