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【技術(shù)匯】回轉(zhuǎn)式空預(yù)器換熱元件積灰和腐蝕的分析及處理

發(fā)布時(shí)間:2019-03-07  點(diǎn)擊:165

 摘要:本文針對(duì)某公司二期三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器腐蝕和積灰問(wèn)題進(jìn)行了分析,提出了幾點(diǎn)預(yù)防建議。

 

關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器;腐蝕;積灰;

 

1 概述

 

大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司二期2×300MW機(jī)組#3、4鍋爐設(shè)計(jì)安裝兩臺(tái)豪頓華工程有限公司生產(chǎn)的三分倉(cāng)容克式空預(yù)器。

 

2013年,該司#3、4機(jī)組進(jìn)行了脫硝改造,配套進(jìn)行了空預(yù)器換熱元件改造,冷端采用搪瓷換熱元件保證防腐以適應(yīng)硫酸氫銨的工作環(huán)境。配置雙介質(zhì)吹灰器和高壓水系統(tǒng)。熱端和中溫端換熱元件為DU波形板,厚0.5mm,冷段為Ke-1陶瓷波紋板,厚0.75mm。

 

2 空氣預(yù)熱器積灰和腐蝕導(dǎo)致的現(xiàn)象

 

2.1 空氣預(yù)熱器積灰

 

運(yùn)行機(jī)組若發(fā)生空預(yù)器積灰,會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器進(jìn)出口一、二次風(fēng)壓擺動(dòng)及上升,一、二次風(fēng)壓壓差逐漸上升,空預(yù)器出口一、二風(fēng)溫降低,引風(fēng)機(jī)電流同負(fù)荷下明顯增大。

 

2.2 空氣預(yù)熱器腐蝕

 

空氣預(yù)熱器腐蝕和堵灰是相互促進(jìn)的一個(gè)過(guò)程。當(dāng)空氣預(yù)熱器積灰時(shí),煙氣中的水蒸汽及SO3容易黏附在灰垢上,對(duì)受熱元件產(chǎn)生腐蝕;而當(dāng)空氣預(yù)熱器受到腐蝕后,受熱元件表面光潔度嚴(yán)重惡化,使灰垢更容易粘附在受熱元件上,加重了空氣預(yù)熱器堵灰的可能性。空氣預(yù)熱器腐蝕時(shí),會(huì)因?yàn)閾Q熱面積變小導(dǎo)致同負(fù)等荷下空氣預(yù)熱器出口一、二次風(fēng)溫降低,排煙溫度升高。

 

3 空氣預(yù)熱器積灰及腐蝕的原因分析

 

3.1 空氣預(yù)熱器堵灰原因分析

 

3.1.1 空氣預(yù)熱器傳熱元件布置緊密

 

空氣預(yù)熱器的傳熱元件布置緊密,煙氣通過(guò)波紋板的流通面積很小且流通過(guò)程很長(zhǎng),此時(shí)煙氣中的飛灰易沉積在受熱面上,導(dǎo)致空預(yù)器堵灰。

 

3.1.2 低負(fù)荷下燃燒方式

 

機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,為保證鍋爐安全運(yùn)行,機(jī)組經(jīng)常煤、油混燒。未燃盡的飛灰可燃物極易粘附在空氣預(yù)熱器受熱元件上面。

 

3.1.3 脫硝之后硫酸氫銨 (ABS)的存在

 

硫酸氫銨的熔點(diǎn)147℃,主要沉積在煙氣溫區(qū):207-147℃,該溫度區(qū)域內(nèi)會(huì)由氣態(tài)→液態(tài)→固態(tài)轉(zhuǎn)化,按溫度梯度的分布,結(jié)合空預(yù)器內(nèi)部的溫度結(jié)構(gòu),硫酸氫銨通常存在于在預(yù)熱器冷端元件中間部位,在液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)吸附灰分,直接沉積在傳熱元件上。

 

3.2 空氣預(yù)熱器腐蝕原因分析

 

3.2.1 煙氣中含有水蒸氣及SO3

 

在燃燒過(guò)程中,主燃料煤中的硫分主要轉(zhuǎn)變成SO2及SO3。其中SO3與煙氣中的水蒸氣反應(yīng)生成硫酸蒸汽,硫酸蒸汽的露點(diǎn)遠(yuǎn)比煙氣高,所以硫酸蒸汽易凝結(jié)在低于煙氣露點(diǎn)的低溫受熱面上,引起低溫腐蝕。

 

3.2.2 空氣預(yù)熱器冷端壁面溫度偏低

 

在寒冷天氣,空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度降低低,冷端受熱元件壁溫不但低于硫酸蒸汽露點(diǎn),而且低于煙氣中水蒸氣露點(diǎn)。大量的水蒸氣及稀硫酸液凝結(jié)在空預(yù)器冷端受熱元件上,引起低溫腐蝕。

 

4 堵灰及腐蝕對(duì)空預(yù)器的危害

 

4.1 堵灰對(duì)空氣預(yù)熱器的危害

 

空氣預(yù)熱器受熱面堵灰后,導(dǎo)致本來(lái)相對(duì)狹小的傳熱面積進(jìn)一步減小,煙氣的流通阻力增加,致使引風(fēng)機(jī)的負(fù)載增大,廠(chǎng)用電率提升。堵灰嚴(yán)重的情況下因引風(fēng)機(jī)出力受限,導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷受限制。另外,堵灰使空預(yù)器換熱元件面?zhèn)鳠崦娣e減小,導(dǎo)致單位面積煙氣換熱量減小,傳熱效果變差。爐膛出口排煙溫度升高;同時(shí)加大了受熱面積進(jìn)出口兩側(cè)的煙氣和空氣壓差,使飛灰速度增加,會(huì)加速空氣預(yù)熱器受熱面的磨損。

 

4.2 腐蝕對(duì)空氣預(yù)熱器的危害

 

空氣預(yù)熱器的蓄熱元件腐蝕會(huì)大大影響空預(yù)器的傳熱效果,使鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性降低。

 

5 防止空氣預(yù)熱器腐蝕和堵灰的措施

 

5.1 加強(qiáng)空氣預(yù)熱器的吹灰工作

 

應(yīng)確??諝忸A(yù)熱器吹灰器能夠正常投入且每班必須進(jìn)行一次。在發(fā)現(xiàn)空預(yù)器受熱面存在堵灰的情況下,適當(dāng)增加吹灰頻率,提高吹灰壓力。但此手段不能作為常規(guī)運(yùn)行方式。運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)空氣預(yù)熱器出、入口一次風(fēng)、二次風(fēng)及煙氣差壓的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)有異常趨勢(shì)及時(shí)投入吹灰器對(duì)空預(yù)器全面吹掃一至兩次。

 

5.2 冬天重視熱風(fēng)再循環(huán)的投入

 

在寒冷天氣時(shí),要調(diào)整熱風(fēng)再循環(huán)控制送風(fēng)機(jī)入口溫度維持在20至50℃之間。同時(shí)通過(guò)對(duì)熱風(fēng)再循環(huán)調(diào)節(jié)門(mén)的調(diào)整控制空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度符合規(guī)程規(guī)范。

 

5.3 控制過(guò)量空氣系數(shù),減少煙氣中SO3含量

 

機(jī)組運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鍋爐的燃燒調(diào)整,保持合適的過(guò)量空氣系數(shù),減少SO3生成。

 

5.4 降低氨逃逸量

 

控制氨逃逸就等于切斷了硫酸氫銨生成的源頭,沒(méi)有了硫酸氫銨的沉積,空預(yù)器堵塞的可能性將大大降低。日常運(yùn)行過(guò)程中,定期進(jìn)行氨噴射系統(tǒng)的噴氨流量平衡調(diào)整,防止局部氨逃逸量過(guò)大。機(jī)組停爐檢修時(shí),加強(qiáng)對(duì)噴氨格柵的檢查,及時(shí)疏通噴氨格柵噴嘴。

 

5.5 定期進(jìn)行硫酸氫氨熱解定期工作

 

硫酸氫銨在207℃會(huì)升華為氣態(tài),所以可以通過(guò)控制風(fēng)量提高空預(yù)器進(jìn)出口溫度來(lái)熱解硫酸氫銨。將空預(yù)器出口溫度提升至160℃以上維持2小時(shí),每隔90天進(jìn)行一次定期工作可有效緩解空預(yù)器堵灰。

 

5.6 空預(yù)器冷端受熱元件分層,減少換熱元件更換數(shù)量

 

華銀耒陽(yáng)分公司#3、4鍋爐進(jìn)行脫硝改造后,已經(jīng)更換空預(yù)器冷端受熱元件兩次,現(xiàn)場(chǎng)檢查已更換的大部分冷端受熱元件腐蝕部分為冷段下部,即147℃—207℃區(qū)域。故可以考慮以正常運(yùn)行的最低負(fù)荷計(jì),冷端元件可以分層分成400MM最下一層,600MM為倒數(shù)第二層。更換冷端元件時(shí)只需更換最下一層即可。

 

6 結(jié)語(yǔ)

 

空預(yù)器腐蝕和堵灰給鍋爐安全運(yùn)行帶來(lái)了嚴(yán)重的威脅,因此需針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象認(rèn)真分析,制定出相應(yīng)的技術(shù)措施。只有這樣才能使空預(yù)器不發(fā)生少發(fā)生低溫腐蝕,減少堵塞,從而確保鍋爐空預(yù)器的安全運(yùn)行。


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