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循環(huán)流化床鍋爐低NOx燃燒環(huán)保改造

發(fā)布時間:2019-02-14  點(diǎn)擊:150

      自2014年7月1日起,循環(huán)流化床(circulating fluidized bed)鍋爐氮氧化物排放執(zhí)行《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)規(guī)定的循環(huán)流化床排放限值,即 NO?<200 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀況下 273.15 K,101.325 kPa 的質(zhì)量濃度)。國內(nèi)蒸發(fā)量 420 t/h以上的大型 CFB鍋爐 NO? 平均排放濃度為 230 mg/m3左右;而蒸發(fā)量 240 t/h的中小型鍋爐 NO? 煙氣排放濃度更高一些,平均為 300 mg/m3。總體上來講,CFB鍋爐 NO? 煙氣排放濃度平均為 270~290 mg/m3。一般來說,CFB鍋爐的 NO? 排放值確實(shí)要顯著低于那些未采取有效爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù)的普通煤粉鍋爐,但仍未達(dá)到國家現(xiàn)階段 NO?排放標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,目前有極少部分 CFB鍋爐 NO? 排放濃度已經(jīng)達(dá)到 90~150 mg/m3,但這部分達(dá)標(biāo)機(jī)組比例不超過 10%,大部分循環(huán)流化床鍋爐仍需進(jìn)行改造。

   目前,對循環(huán)流化床運(yùn)行優(yōu)化和改造已有一些研究,多數(shù)為燃燒配風(fēng)的控制,雖然有一定的效果,但對現(xiàn)場的運(yùn)行人員操作要求較高,無法保證長期穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放。本研究針對某循環(huán)流化床鍋爐改造實(shí)例進(jìn)行探討并提出有效降低 NO? 的思路,即 CFB鍋爐爐內(nèi)低 NO? 燃燒技術(shù)一體化改造方案,通過對二次風(fēng)、水冷屏、過熱器、返料系統(tǒng)、布風(fēng)板、風(fēng)帽、給煤口的優(yōu)化,以及采用煙氣再循環(huán)、SNCR 等煙氣脫硝技術(shù)大幅度地降低 NO? 的排放濃度。采用該方案后,爐膛出口 NO? 排放濃度應(yīng)不高于 50 mg/m3。而考慮到暫無 NO? 的超低排放需求,對于 NO? 濃度無超低排放改造要求的鍋爐,可不考慮增加 SNCR 脫硝裝置。只需進(jìn)行爐內(nèi)燃燒改造,NO? 排放濃度低于 150 mg/m3即可。

   1實(shí)施方案

   1.1工程概況

   某廠鍋爐型號為 YG-75/3.82-M1,蒸發(fā)量為 75 t/h,由濟(jì)南鍋爐廠制造;該廠采用自然循環(huán)、中溫中壓雙旋風(fēng)分離的循環(huán)流化床鍋爐。3 臺鍋爐均為室內(nèi)布置,鋼結(jié)構(gòu)形式,采用由旋風(fēng)分離器組成的循環(huán)燃燒系統(tǒng),爐膛為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),過熱器分高、低二級過熱,中間設(shè)噴水減溫器,尾部設(shè)三級省煤器和一、二次風(fēng)預(yù)熱器。入爐煤磨煤機(jī)主要包括 HSZ-50 型環(huán)錘式破碎機(jī)與 KBC 型細(xì)粒破碎機(jī),入廠煤經(jīng)環(huán)錘式破碎機(jī)破碎后送入細(xì)粒破碎機(jī)磨制,合格煤粉送入鍋爐爐膛。對該鍋爐污染物排放情況進(jìn)行測試,在蒸發(fā)量分別為 64 t/h和 34 t/h工況下,鍋爐 NO? 排放濃度為 596 mg/m3和 516 mg/m3。鍋爐 NO? 排放情況濃度偏高,存在的主要問題如下。

   1)鍋爐爐膛出口 NO? 原始排放濃度偏高,可達(dá) 500~600 mg/m3。

   2)輸煤皮帶只設(shè)計了碎煤系統(tǒng)而沒有設(shè)計合格的篩分系統(tǒng),使得入爐煤顆粒偏粗,達(dá)不到“三篩兩碎”的基本要求。

   3)鍋爐達(dá)不到額定設(shè)計出力,在實(shí)際運(yùn)行過程中,鍋爐最大出力僅為 60~62 t/h。

   4)鍋爐運(yùn)行中都出現(xiàn)高床溫現(xiàn)象,僅在 60~62 t/h出力下已高達(dá) 950 ℃,造成 NO? 和 SO2超標(biāo)。

   1.2工藝流程

   本次 CFB 鍋爐爐內(nèi)低 NO? 燃燒改造的總體技術(shù)方案為:二次風(fēng)系統(tǒng)改造、增設(shè)水冷屏、過熱器優(yōu)化、返料系統(tǒng)局部優(yōu)化、布風(fēng)板和風(fēng)帽的整體完善、給煤口結(jié)構(gòu)優(yōu)化、煙氣再循環(huán)改造以及 SNCR煙氣脫硝改造,可大幅度地降低 NO? 的排放濃度。

   1.3設(shè)計參數(shù)及改進(jìn)方案

   1.3.1低氮燃燒技術(shù)改造方案

   1)二次風(fēng)噴口改造方案。CFB 燃燒所產(chǎn)生的 NO? 成分,基本上來源于燃料氮的生成,一般稱為燃料型 NO?。但氧量不均勻所帶來的局部富氧燃燒會導(dǎo)致熱力型 NO? 劇增,高床溫運(yùn)行也會大幅促進(jìn) NO? 的生成。對二次風(fēng)改造后,實(shí)現(xiàn)空氣沿爐膛的空間分級燃燒,控制爐內(nèi)溫度場相對均勻,消除高溫峰值,減弱富氧區(qū),以減少爐內(nèi)熱力型 NO? 。由于分級燃燒獨(dú)特的流場結(jié)構(gòu),可解決爐膛中心缺氧問題。在爐膛容積內(nèi),制造適合于還原反應(yīng)發(fā)生的最佳溫度區(qū)域和適當(dāng)氧量分布,并在下爐膛內(nèi)部的強(qiáng)還原區(qū)域,讓含硫物質(zhì)在碳?xì)浯呋饔孟路纸獬?H2S,與煙氣中的 CaO 發(fā)生反應(yīng),生成 CaS,CaS 可較穩(wěn)定地存在于爐渣中,提高了爐內(nèi)脫硫效率。

   鍋爐原有二次風(fēng)噴口數(shù)量 21 個,前墻分 3 層布置,上、中、下層各 2 個二次風(fēng)噴口,共 6 個二次風(fēng)噴口;后墻分 3 層布置,上、中、下層各 1 個二次風(fēng)噴口,共 3 個二次風(fēng)噴口;左、右側(cè)墻二次風(fēng)噴口同樣分 3 層布置、上、中、下各 2 個二次風(fēng)噴口,共 12 個二次風(fēng)噴口,布局極不合理。

  二次風(fēng)口原設(shè)計風(fēng)速約為 80 m/s,二次風(fēng)速顯著偏高,二次風(fēng)速高必然會產(chǎn)生二次風(fēng)噴口靜壓的下降,不利于二次風(fēng)穿透。鍋爐原前墻上、中、下層二次風(fēng)噴口距離布風(fēng)板高度分別為 2.567、1.767、1.067 m;左、右側(cè)墻上、中、下二次風(fēng)噴口距離布風(fēng)板高度分別為 2.567、1.767、1.067 m;前、后墻上層二次風(fēng)噴口距離原設(shè)計澆注料層拐點(diǎn)為 1.683 m,二次風(fēng)噴口布置不合理,必須進(jìn)行重新布置。

   根據(jù)鍋爐的實(shí)際情況,本次改造按現(xiàn)有煤質(zhì)核算實(shí)際二次風(fēng)布置方案,重新布置二次風(fēng)口位置、調(diào)整入射角度和高度,在合理配風(fēng)、分級燃燒的基礎(chǔ)上,大幅提高二次風(fēng)穿透性,解決爐膛中心區(qū)嚴(yán)重缺氧問題,提高燃料燃盡效果和脫硫反應(yīng)效率,實(shí)現(xiàn)均溫燃燒下的高效低氮。將二次風(fēng)噴口分2 層布置,數(shù)量由 8 個增加至 12~15 個,上、下層二次風(fēng)噴口采用對稱布置或者交叉平行布置的方式。

   為保證二次風(fēng)有足夠的穿透動量,噴口前段設(shè)有 5 倍以上管道直徑的直管段;對原有二次風(fēng)系統(tǒng)管道進(jìn)行重新優(yōu)化布置,改造后二次風(fēng)噴口相對位置示意圖如圖 1 所示。通過二次風(fēng)噴口的立體分級和水平優(yōu)化組合,由模擬理論計算可知,溫度場分布的不均勻度由 21.35% 降到了 5.41%,床溫偏差由 140 ℃ 降低到 70 ℃,氧濃度不均勻度由 67.48% 降低到 14.31%,從根本上解決了爐內(nèi)溫度場和氧分布不均勻性問題。

   2)增設(shè)煙氣再循環(huán)。煙氣再循環(huán)技術(shù)的核心,就是利用煙氣具有低O2的特點(diǎn),將煙氣噴入爐膛合適的位置,等效于一次風(fēng)率的降低,促進(jìn)密相區(qū)物料的還原性初始燃燒,可有效減低床溫。與二次風(fēng)分級相結(jié)合的煙氣再循環(huán),可有效實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)物料的流態(tài)化合理構(gòu)建,達(dá)到深度還原降氮的目的。

   該鍋爐一次風(fēng)量占總風(fēng)量的 60%,二次風(fēng)占總風(fēng)量的 40%,一次風(fēng)量較大。本次改造在爐膛出口氧量一定的情況下,擬在不降低一次風(fēng)量、保證床料正常流化的基礎(chǔ)上,降低一次風(fēng)中的氧量份額、增加二次風(fēng)總量,由于底部一次風(fēng)中的含氧量減少,抑制密相區(qū)的燃燒強(qiáng)度,同時二次風(fēng)噴口分層布置,增大密相區(qū)還原氣氛,抑制 NO? 的生成。



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